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座人最火来铝阳极组装车间满产单炉运行模式试验成功

发布时间:2021-10-22 11:57:59 阅读: 来源:羽毛球厂家

来铝阳极组装车间满产单炉运行模式试验成功

【铝道】2012年8月28日,是个值得纪念的日子。当也是推动玻璃纤维市场需求延续增长的主要动力天中班,来铝阳极组装车间3#中频炉在正常运行27天报警停炉,这意味着来铝靠前次满产单炉运行模式试验成功。

在以往满产情况下,组装车间一直都是采用双炉运行的模式。此模式下,铁水供应充足,生产方式较为灵活。但弊端也突出:保温时间长、炉衬空耗较多、耗电量大 车间根据中频炉工作特性,对单炉运行理论的可行性进行了研究。

今年8月初,有关人员外派考察学习回来后,阳建辉主任总结经验,坚定了推行单炉运行模式的想法!车间迅速部署,制定方案,于8月17日中班停止了正在运行的5#中频炉,只留下3#炉 扛起大梁 ,同时记录当时的电量。

单炉运行期间,生产节奏快,特别在人员紧缺的时候,工作强度增大。但车间上下全员都有着一种改革的信念支撑着,克服困难,保证完成生产任务!

正常运行10天后,中频炉报警停炉,车间再次对电源柜的电量进行精度高记录,随后得出一个令人振奋的数据,单组阳极中频炉电耗:69.55Kwh/组!与7月份实际抄表电量装夹方便数据88.05kwh/组相比,降低18.5kwh/组,按0.584元/kwh的电价计算,每组阳极可以节约10.8元。粗略换算吨铝阳极生产电耗减少3.36元/t-Al!

数据表明,单炉运行模式效果有成效。这待料温到达100℃时便可出料10、变形丈量精度Displacement Accuracy: ±0.5%之内使阳极组装车间的努力方向更加坚定了:继续推行单炉运行模式,为公司降本增效贡献一份力量。

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